在布袋除塵器試運(yùn)行時(shí),,應(yīng)特別注意檢查的要點(diǎn):
1、風(fēng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向,、轉(zhuǎn)速,、軸承振動(dòng)和溫度。
2,、處理風(fēng)量和各測(cè)試點(diǎn)壓力與溫度是否與設(shè)計(jì)相符,。
3、除塵濾袋的安裝情況,,在使用后是否有掉袋,、松口、磨損等情況發(fā)生,,投運(yùn)后可目測(cè)煙囪的排放情況來(lái)判斷,。
4,、要注意袋室結(jié)露情況是否存在,排灰系統(tǒng)是否,。防止堵塞和腐蝕發(fā)生,,積灰嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響主機(jī)的生產(chǎn)。
5,、清灰周期及清灰時(shí)間的調(diào)整,,這項(xiàng)工作是左右捕塵性能和運(yùn)轉(zhuǎn)狀況的重要因素。清灰時(shí)間過(guò)長(zhǎng),,將使附著粉塵層被清落掉,,成為濾袋泄漏和破損的原因。如果清灰時(shí)間過(guò)短,,濾袋上的粉塵尚未清落掉,,就恢復(fù)過(guò)濾作業(yè),將使阻力很快地恢復(fù)并逐漸起來(lái),, 終影響其使用效果,。
6、兩次清灰時(shí)間間隔稱清灰周期,,一般希望清灰周期盡可能的長(zhǎng)一些,,使除塵器能在經(jīng)濟(jì)的阻力條件下運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,, 對(duì)粉塵性質(zhì),、含塵濃度等進(jìn)行慎重地研究,并根據(jù)不同的清灰方法來(lái)決定清灰周期和時(shí)間,,并在試運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行調(diào)整達(dá)到較佳的清灰參數(shù),。
傳統(tǒng)除塵設(shè)備工藝系統(tǒng)的問(wèn)題
以我們?cè)诟脑斓乃臈l磷酸二銨生產(chǎn)線為例,原除塵設(shè)備工藝系統(tǒng)采用的就是傳統(tǒng)的旋風(fēng)除塵加尾氣洗滌器組成的除塵系統(tǒng),,一直存在系統(tǒng)磷酸平衡及成品回收的問(wèn)題,。經(jīng)尾氣洗滌器洗滌后進(jìn)入沉淀池的磷酸二銨成品,清理出來(lái)后平均每天將近4T,,只能回收重產(chǎn),,浪費(fèi)了大量的人力物力資源。 主要的還有尾氣不能達(dá)標(biāo)排放的問(wèn)題,?!?/p>
中化開磷的磷酸二銨每條生產(chǎn)線布置在一個(gè)車間內(nèi),包括有造粒干燥機(jī)一臺(tái),、篩一臺(tái)、二級(jí)篩一臺(tái),、破碎機(jī)兩臺(tái),、冷卻機(jī)一臺(tái),、皮帶三條、提升機(jī)一臺(tái),,在整個(gè)車間形成揚(yáng)塵的地方有十四余處,,這所有的揚(yáng)塵排風(fēng)經(jīng)支管匯入總管后進(jìn)入原除塵系統(tǒng)。但原除塵系統(tǒng)因排風(fēng)量的計(jì)算,、系統(tǒng)風(fēng)壓的確定,、管道的走向、管徑的匹配,、吸塵罩的設(shè)計(jì)都存在欠缺,,至使整個(gè)車間內(nèi)24小時(shí)粉塵迷漫,工人工作環(huán)境非常惡劣,。每次停機(jī)后,,清掃車間內(nèi)的灰塵就需要浪費(fèi)一天的時(shí)間,清理的粉塵就是磷酸二銨成品,,浪費(fèi)可想而知,。
改造后的除塵工藝
由于原車間在設(shè)計(jì)時(shí)只考慮了一臺(tái)旋風(fēng)除塵器的位置,而增加布袋除塵系統(tǒng)占地面積較大,,所以現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地受限,。綜合考慮場(chǎng)地和運(yùn)行維護(hù)的問(wèn)題,并分析了煙氣,、粉塵的性質(zhì),, 終采用一個(gè)車間使用一臺(tái)套布袋除塵系統(tǒng)的除塵工藝,對(duì)整個(gè)車間的所有揚(yáng)塵進(jìn)行集中統(tǒng)合治理,。改造后整個(gè)車間實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn),,崗位粉塵和除塵系統(tǒng)尾排均達(dá)到 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)整條生產(chǎn)線24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),。取消了原來(lái)的旋風(fēng)重力除塵,、文丘洗滌除塵和沉淀池。
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